該事業(yè)部煙氣脫硫環(huán)保裝置原使用新鮮堿液,吸收煙氣中的二氧化硫,而該部廢堿裝置在2號粗堿的生產(chǎn)中,產(chǎn)生了可循環(huán)利用的堿性溶液。經(jīng)層層論證,他們確認替代應(yīng)用的可行性,并在二季度大檢修中實施“利用廢堿裝置循環(huán)堿液替代煙氣脫硫裝置新鮮堿”技改工作,達到投用條件。
7月14日,在前期工業(yè)試驗取得較好效果的基礎(chǔ)上,來自廢堿裝置的循環(huán)堿液正式送往煙氣脫硫裝置,全部替代原先使用的新鮮堿液。目前,裝置運行平穩(wěn),各項指標滿足工藝和環(huán)保要求。據(jù)測算,煙氣脫硫裝置改造前每小時需用新鮮堿液0.8-0.9噸,改造后每小時用循環(huán)堿液0.35-0.4噸,每天可節(jié)約生產(chǎn)成本1.6萬元左右。
該事業(yè)部苯乙烯蒸汽過熱爐為苯乙烯裝置的第一反應(yīng)器和第二反應(yīng)器提供反應(yīng)需要的熱量。蒸汽過熱爐建成運行4年后,出現(xiàn)排煙溫度高、熱效率偏低,輻射室爐底和看火門存在熱點等問題,既增加消耗,又面臨超標排放環(huán)保壓力。
對此,該事業(yè)部成立蒸汽過熱爐專項改造項目組,經(jīng)多次調(diào)研和反復對比測算,選定國內(nèi)領(lǐng)先的“新增余熱回收系統(tǒng)降低排煙溫度以提升熱效率”方案,并設(shè)計更換輻射室爐底襯里的結(jié)構(gòu),采用新型的雙軸式看火門和低氮氧化物燃燒器。今年5月,蒸汽過熱爐改造與大檢修同步實施后投用,每小時節(jié)省燃料消耗27千克,每年可節(jié)約216噸,降本價值35萬元。
7月下旬,該事業(yè)部最新測試顯示,改造后的苯乙烯蒸汽過熱爐熱效率為92.54%,比改造前提高了3.52個百分點,每標準立方米外排煙氣中氮氧化物的最大值為147毫克,優(yōu)于今年7月1日起新實施的《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(要求氮氧化物的排放量小于180毫克/每標準立方米)。